Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Sachett, Felipe Henrique
Orientador(a): Baldasso, Camila
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: eng
por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Palavras-chave em Inglês:
Link de acesso: https://repositorio.ucs.br/11338/13853
Resumo: A busca por novas fontes de água potável vem crescendo. Buscando a otimização do tratamento e reúso a partir de fontes não usuais, como efluentes, surge uma linha de pesquisa conhecida com descarte líquido zero (DLZ). As técnicas mais difundidas para atingir o DLZ são por processos térmicos de concentração e cristalização, processos estes que apresentam eficiência para a recuperação de água para reúso, porém demandam elevadas quantidades de energia, aumentam os custos e até inviabilizam o DLZ. Devido a demanda energética elevada, a utilização do processo de separação com membranas (PSM) vem ganhando espaço, bem como a integração destes com técnicas de pré-tratamento. A indústria cervejeira tem grande importância econômica. O processo produtivo da cerveja envolve diversas etapas e insumos que geram diferentes características ao produto e, por consequência, ao efluente, que ainda pode conter produtos químicos utilizados no processo de limpeza de equipamentos. Devido a necessidade de manter a segurança alimentar do produto, a etapa de limpeza é fundamental, sendo que, em média, para cada litro de cerveja produzido, são utilizados de 3 a 10 litros de água potável para o processo. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar o tratamento de efluente de cervejaria para a recuperação de água para reúso, buscando o DLZ. Neste trabalho foi realizado um mapeamento dos componentes contidos no efluente para na sequência realizar o tratamento do mesmo com diferentes técnicas. As técnicas que compuseram o escopo de tratamento foram a peróxi-eletrocoagulação com eletrodos de alumínio seguida pela eletrodiálise, processos utilizados como pré-tratamento a membrana de osmose inversa. O efluente concentrado restante da membrana de osmose foi utilizado em um evaporador para obter-se a maior recuperação de água possível, sendo o resíduo caracterizado e classificado para descarte adequado. A caracterização do efluente bruto indicou que o mesmo possui elevada carga orgânica, com mais de 42 g O2/L de DQO, bem como turbidez, chegando a 7100 NTU, e sólidos totais chegando a 67 g/L. A utilização de eletrocoagulação como pré-tratamento do efluente se mostrou efetiva para a redução de poluentes, sendo destacado que com a adição de 3 ml H2O2/L o processo apresenta maior eficiência, obtendo uma redução de 32,9% da DQO, contra 21,7% da eletrocoagulação sem peróxido. O processo de eletrocoagulação eleva a concentração iônica do efluente, e a utilização de membranas de eletrodiálise se mostrou eficaz na remoção dos compostos controlados. O processo foi capaz de reduzir em 90,5% da condutividade pós eletrocoagulação com 60 minutos de operação, destacando-se a remoção de 98,7% da concentração de cloretos e de 93,2% de sódio. A membrana de osmose se mostrou eficiente na recuperação de água, sendo capaz de recuperar 50% do volume de efluente pré-tratado aportado, apresentado uma redução de 40,7% do fluxo inicial de permeado. A água recuperada pelo processo de osmose atende os parâmetros pertinentes das legislações vigentes de tratamento de efluentes, somente ficando acima a concentração de alumínio referente a GM/MS Nº 888:2021. A utilização de um evaporador se mostrou eficiente para elevar a recuperação de água a partir da corrente de concentrado da osmose mantendo os elevados padrões de qualidade da água recuperada. Com a combinação de métodos proposta foi possível se recuperar 79,5% do volume inicial de efluente como água para reúso, chegando próximo, mas não atingido o objetivo inicial de se obter o DLZ. 4,19% do efluente não reaproveitado, sendo que segundo a ABNT NBR 10004:04 este resíduo é classificado como classe IIA - não inerte. O processo proposto foi capaz de tratar o efluente com recuperação de água para reúso, minimizando o volume de rejeitos, reduzindo o consumo de água e posicionar a indústria cervejeira no processo circular de recursos. [resumo fornecido pelo autor]
id UCS_2cbd587651c41e25c6a2976410277a5b
oai_identifier_str oai:repositorio.ucs.br:11338/13853
network_acronym_str UCS
network_name_str Repositório Institucional da UCS
repository_id_str
spelling Sachett, Felipe HenriqueBriao, Vandre BarbosaPoletto, MatheusFigueiredo, Kátia Cecília de SouzaBaldasso, Camila2024-10-04T15:09:30Z2024-10-04T15:09:30Z2024-10-042024-09-19https://repositorio.ucs.br/11338/13853A busca por novas fontes de água potável vem crescendo. Buscando a otimização do tratamento e reúso a partir de fontes não usuais, como efluentes, surge uma linha de pesquisa conhecida com descarte líquido zero (DLZ). As técnicas mais difundidas para atingir o DLZ são por processos térmicos de concentração e cristalização, processos estes que apresentam eficiência para a recuperação de água para reúso, porém demandam elevadas quantidades de energia, aumentam os custos e até inviabilizam o DLZ. Devido a demanda energética elevada, a utilização do processo de separação com membranas (PSM) vem ganhando espaço, bem como a integração destes com técnicas de pré-tratamento. A indústria cervejeira tem grande importância econômica. O processo produtivo da cerveja envolve diversas etapas e insumos que geram diferentes características ao produto e, por consequência, ao efluente, que ainda pode conter produtos químicos utilizados no processo de limpeza de equipamentos. Devido a necessidade de manter a segurança alimentar do produto, a etapa de limpeza é fundamental, sendo que, em média, para cada litro de cerveja produzido, são utilizados de 3 a 10 litros de água potável para o processo. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar o tratamento de efluente de cervejaria para a recuperação de água para reúso, buscando o DLZ. Neste trabalho foi realizado um mapeamento dos componentes contidos no efluente para na sequência realizar o tratamento do mesmo com diferentes técnicas. As técnicas que compuseram o escopo de tratamento foram a peróxi-eletrocoagulação com eletrodos de alumínio seguida pela eletrodiálise, processos utilizados como pré-tratamento a membrana de osmose inversa. O efluente concentrado restante da membrana de osmose foi utilizado em um evaporador para obter-se a maior recuperação de água possível, sendo o resíduo caracterizado e classificado para descarte adequado. A caracterização do efluente bruto indicou que o mesmo possui elevada carga orgânica, com mais de 42 g O2/L de DQO, bem como turbidez, chegando a 7100 NTU, e sólidos totais chegando a 67 g/L. A utilização de eletrocoagulação como pré-tratamento do efluente se mostrou efetiva para a redução de poluentes, sendo destacado que com a adição de 3 ml H2O2/L o processo apresenta maior eficiência, obtendo uma redução de 32,9% da DQO, contra 21,7% da eletrocoagulação sem peróxido. O processo de eletrocoagulação eleva a concentração iônica do efluente, e a utilização de membranas de eletrodiálise se mostrou eficaz na remoção dos compostos controlados. O processo foi capaz de reduzir em 90,5% da condutividade pós eletrocoagulação com 60 minutos de operação, destacando-se a remoção de 98,7% da concentração de cloretos e de 93,2% de sódio. A membrana de osmose se mostrou eficiente na recuperação de água, sendo capaz de recuperar 50% do volume de efluente pré-tratado aportado, apresentado uma redução de 40,7% do fluxo inicial de permeado. A água recuperada pelo processo de osmose atende os parâmetros pertinentes das legislações vigentes de tratamento de efluentes, somente ficando acima a concentração de alumínio referente a GM/MS Nº 888:2021. A utilização de um evaporador se mostrou eficiente para elevar a recuperação de água a partir da corrente de concentrado da osmose mantendo os elevados padrões de qualidade da água recuperada. Com a combinação de métodos proposta foi possível se recuperar 79,5% do volume inicial de efluente como água para reúso, chegando próximo, mas não atingido o objetivo inicial de se obter o DLZ. 4,19% do efluente não reaproveitado, sendo que segundo a ABNT NBR 10004:04 este resíduo é classificado como classe IIA - não inerte. O processo proposto foi capaz de tratar o efluente com recuperação de água para reúso, minimizando o volume de rejeitos, reduzindo o consumo de água e posicionar a indústria cervejeira no processo circular de recursos. [resumo fornecido pelo autor]The search for new sources of drinking water has been growing. Seeking to optimize the treatment and reuse of liquids from unusual sources, such as effluents, a line of research known as zero discharge (DLZ) has emerged. The most difficult techniques to achieve DLZ are through thermal concentration and crystallization processes, processes that are efficient for recovering water for use, but require large amounts of energy, increase costs and even make DLZ unfeasible. Due to the high energy demand, the use of the membrane separation process (MSP) has been gaining ground, as well as the integration of these with appropriate pretreatment techniques. The beer industry is of great economic importance. The beer production process involves several steps and inputs that generate different characteristics to the product and, consequently, to the effluent, which may still contain chemicals used in the equipment cleaning process, such as sodium hydroxide. Due to the need to maintain the food safety of the product, the cleaning stage is essential, and on average, for each liter of beer produced, 3 to 10 liters of drinking water are used for the process. In this context, this work aims to study the treatment of brewery effluent for the recovery of water for reuse, seeking the DLZ. In this work, a mapping of the components contained in the effluent was carried out for the sequence of its treatment with different techniques. The techniques that comprised the scope of treatment were peroxy-electrocoagulation with aluminum electrodes followed by electrodialysis, processes used as pretreatment of the reverse osmosis membrane. The remaining concentrated effluent from the osmosis membrane was used in an evaporator to obtain the greatest possible water recovery, being eliminated and classified for appropriate disposal. The characterization of the raw effluent indicated that it has a high organic load, with more than 42 g O2/L of COD, as well as turbidity, reaching 7100 NTU, and total solids reaching 67 g/L. The use of electrocoagulation as pretreatment of the effluent showed effectiveness in the reduction of substances, highlighting that with the addition of 3 ml H2O2/L the process presents greater efficiency, obtaining a reduction of 32.96% of COD, compared to the reduction of 21.76% of electrocoagulation without peroxide. The electrocoagulation process increases the ionic concentration of the effluent, and the use of electrodialysis membranes proved effective in the removal of controlled compounds. The process was able to reduce the post-electrocoagulation conductivity by 90.55% with 60 minutes of operation, highlighting the removal of 98.79% of the chloride concentration and 93.22% of sodium. The osmosis membrane proved to be efficient in water recovery, being able to recover 50% of the volume of pretreated effluent supplied, presenting a 40.78% reduction in the initial permeate flow. The water recovered by the osmosis process meets the configurations pertinent to the current legislation on effluent treatment, being only above the aluminum concentration referred to GM/MS Nº 888:2021. The use of an evaporator proved to be efficient in increasing water recovery from the osmosis concentration stream, maintaining the high quality standards of the recovered water. With the proposed combination of methods, it was possible to recover 79.57% of the initial effluent volume as water for reuse, coming close, but not achieving the initial objective of obtaining DLZ. 4.19% of the effluent was not reused, and according to ABNT NBR 10004:2004, this elimination is classified as class IIA - noninert. The proposed process was able to treat the effluent with water recovery for use, minimizing the volume of waste that will have to be discarded into nature, reducing water consumption and positioning the brewing industry in the circular process of resources. [resumo fornecido pelo autor]Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPESengporResíduos industriais - TratamentoBebidas - IndústriaÁgua - ReusoÁgua - ConsumoEletrodiáliseFactory and trade waste - TreatmentBeverages - IndustriesWater reuseWater consumptionElectrodialysisCombinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúsoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisreponame:Repositório Institucional da UCSinstname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)instacron:UCSinfo:eu-repo/semantics/openAccessUniversidade de Caxias do Sulhttp://lattes.cnpq.br/9244208732167663SACHETT, F. H.Doutorado em Engenharia de Processos e TecnologiasCampus Universitário de Caxias do Sul2024-10-03ORIGINALTese Felipe Henrique Sachett.pdfTese Felipe Henrique Sachett.pdfapplication/pdf3482675https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/13853/1/Tese%20Felipe%20Henrique%20Sachett.pdf6fe775b069a882018e729b1d27be760dMD51TEXTTese Felipe Henrique Sachett.pdf.txtTese Felipe Henrique Sachett.pdf.txtExtracted texttext/plain232761https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/13853/2/Tese%20Felipe%20Henrique%20Sachett.pdf.txtf38e55509cba0e33cbfc7aba82348c87MD52THUMBNAILTese Felipe Henrique Sachett.pdf.jpgTese Felipe Henrique Sachett.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1290https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/13853/3/Tese%20Felipe%20Henrique%20Sachett.pdf.jpg7b35c936f49c6c0d37710a30d14d3dc9MD5311338/138532024-10-05 07:00:23.297oai:repositorio.ucs.br:11338/13853Repositório de Publicaçõeshttp://repositorio.ucs.br/oai/requestopendoar:2024-10-05T07:00:23Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
title Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
spellingShingle Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
Sachett, Felipe Henrique
Resíduos industriais - Tratamento
Bebidas - Indústria
Água - Reuso
Água - Consumo
Eletrodiálise
Factory and trade waste - Treatment
Beverages - Industries
Water reuse
Water consumption
Electrodialysis
title_short Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
title_full Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
title_fullStr Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
title_full_unstemmed Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
title_sort Combinação de processos físico-químicos para o tratamento de efluente da indústria de bebidas com obtenção de água de reúso
author Sachett, Felipe Henrique
author_facet Sachett, Felipe Henrique
author_role author
dc.contributor.other.none.fl_str_mv Briao, Vandre Barbosa
Poletto, Matheus
Figueiredo, Kátia Cecília de Souza
dc.contributor.author.fl_str_mv Sachett, Felipe Henrique
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Baldasso, Camila
contributor_str_mv Baldasso, Camila
dc.subject.por.fl_str_mv Resíduos industriais - Tratamento
Bebidas - Indústria
Água - Reuso
Água - Consumo
Eletrodiálise
topic Resíduos industriais - Tratamento
Bebidas - Indústria
Água - Reuso
Água - Consumo
Eletrodiálise
Factory and trade waste - Treatment
Beverages - Industries
Water reuse
Water consumption
Electrodialysis
dc.subject.eng.fl_str_mv Factory and trade waste - Treatment
Beverages - Industries
Water reuse
Water consumption
Electrodialysis
description A busca por novas fontes de água potável vem crescendo. Buscando a otimização do tratamento e reúso a partir de fontes não usuais, como efluentes, surge uma linha de pesquisa conhecida com descarte líquido zero (DLZ). As técnicas mais difundidas para atingir o DLZ são por processos térmicos de concentração e cristalização, processos estes que apresentam eficiência para a recuperação de água para reúso, porém demandam elevadas quantidades de energia, aumentam os custos e até inviabilizam o DLZ. Devido a demanda energética elevada, a utilização do processo de separação com membranas (PSM) vem ganhando espaço, bem como a integração destes com técnicas de pré-tratamento. A indústria cervejeira tem grande importância econômica. O processo produtivo da cerveja envolve diversas etapas e insumos que geram diferentes características ao produto e, por consequência, ao efluente, que ainda pode conter produtos químicos utilizados no processo de limpeza de equipamentos. Devido a necessidade de manter a segurança alimentar do produto, a etapa de limpeza é fundamental, sendo que, em média, para cada litro de cerveja produzido, são utilizados de 3 a 10 litros de água potável para o processo. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar o tratamento de efluente de cervejaria para a recuperação de água para reúso, buscando o DLZ. Neste trabalho foi realizado um mapeamento dos componentes contidos no efluente para na sequência realizar o tratamento do mesmo com diferentes técnicas. As técnicas que compuseram o escopo de tratamento foram a peróxi-eletrocoagulação com eletrodos de alumínio seguida pela eletrodiálise, processos utilizados como pré-tratamento a membrana de osmose inversa. O efluente concentrado restante da membrana de osmose foi utilizado em um evaporador para obter-se a maior recuperação de água possível, sendo o resíduo caracterizado e classificado para descarte adequado. A caracterização do efluente bruto indicou que o mesmo possui elevada carga orgânica, com mais de 42 g O2/L de DQO, bem como turbidez, chegando a 7100 NTU, e sólidos totais chegando a 67 g/L. A utilização de eletrocoagulação como pré-tratamento do efluente se mostrou efetiva para a redução de poluentes, sendo destacado que com a adição de 3 ml H2O2/L o processo apresenta maior eficiência, obtendo uma redução de 32,9% da DQO, contra 21,7% da eletrocoagulação sem peróxido. O processo de eletrocoagulação eleva a concentração iônica do efluente, e a utilização de membranas de eletrodiálise se mostrou eficaz na remoção dos compostos controlados. O processo foi capaz de reduzir em 90,5% da condutividade pós eletrocoagulação com 60 minutos de operação, destacando-se a remoção de 98,7% da concentração de cloretos e de 93,2% de sódio. A membrana de osmose se mostrou eficiente na recuperação de água, sendo capaz de recuperar 50% do volume de efluente pré-tratado aportado, apresentado uma redução de 40,7% do fluxo inicial de permeado. A água recuperada pelo processo de osmose atende os parâmetros pertinentes das legislações vigentes de tratamento de efluentes, somente ficando acima a concentração de alumínio referente a GM/MS Nº 888:2021. A utilização de um evaporador se mostrou eficiente para elevar a recuperação de água a partir da corrente de concentrado da osmose mantendo os elevados padrões de qualidade da água recuperada. Com a combinação de métodos proposta foi possível se recuperar 79,5% do volume inicial de efluente como água para reúso, chegando próximo, mas não atingido o objetivo inicial de se obter o DLZ. 4,19% do efluente não reaproveitado, sendo que segundo a ABNT NBR 10004:04 este resíduo é classificado como classe IIA - não inerte. O processo proposto foi capaz de tratar o efluente com recuperação de água para reúso, minimizando o volume de rejeitos, reduzindo o consumo de água e posicionar a indústria cervejeira no processo circular de recursos. [resumo fornecido pelo autor]
publishDate 2024
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2024-09-19
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2024-10-04T15:09:30Z
dc.date.available.fl_str_mv 2024-10-04T15:09:30Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2024-10-04
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ucs.br/11338/13853
url https://repositorio.ucs.br/11338/13853
dc.language.iso.fl_str_mv eng
por
language eng
por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UCS
instname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)
instacron:UCS
instname_str Universidade de Caxias do Sul (UCS)
instacron_str UCS
institution UCS
reponame_str Repositório Institucional da UCS
collection Repositório Institucional da UCS
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/13853/1/Tese%20Felipe%20Henrique%20Sachett.pdf
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/13853/2/Tese%20Felipe%20Henrique%20Sachett.pdf.txt
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/13853/3/Tese%20Felipe%20Henrique%20Sachett.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 6fe775b069a882018e729b1d27be760d
f38e55509cba0e33cbfc7aba82348c87
7b35c936f49c6c0d37710a30d14d3dc9
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1851777042459131904